來源:滾動播報
(來源:中工網(wǎng))
“你看,這排過軌管,澆筑完混凝土紋絲不動!”中鐵六局西渝高鐵項目部技術(shù)員齊澤峰蹲在剛拆模的隧道側(cè)壁前,用尺子量了量管線中心線,興奮地喊道,“偏差不到5毫米!”誰能想到,就在幾個月前,同樣的過軌管線安裝,還讓整個項目部頭疼不已。
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“那時候真是‘跑偏’成常態(tài)。”項目總工程師樊陳科回憶道。隧道襯砌中預埋的過軌管群,是通信、信號、電力電纜穿越的重要通道。傳統(tǒng)過軌管線安裝全靠人工拉線、木方支撐、鋼筋焊接固定,精度全憑手感,管線中心線與設計軸線偏差經(jīng)常超過20毫米,定位合格率僅78%。更麻煩的是,澆筑時管線不是上浮就是下沉,焊在鋼筋上的固定點也扛不住混凝土的沖擊,一次次返工嚴重制約著工期。
除了精度差、固定不牢、施工效率低,焊接固定還會損傷主筋,降低結(jié)構(gòu)安全性;臨時使用的木方、鋼筋一次性報廢,既不環(huán)保也不經(jīng)濟。“每次安裝都得重新放樣、焊接、校正,一根管子就得折騰30分鐘。”在項目部的一次技術(shù)研討會上,樊陳科把問題擺在桌上,“咱們搞‘五小’創(chuàng)新,能不能自己做一個‘治得住’管子的卡具?”
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說干就干。樊陳科牽頭成立攻關小組,集結(jié)測量員、機電工、鋼筋班老師傅,一頭扎進現(xiàn)場。白天,大家跟著工人一起干活,記錄每一道工序的痛點;晚上,幾個人窩在活動板房里畫草圖、做模型。“最開始想得簡單,做個固定架子就行,結(jié)果發(fā)現(xiàn)管子直徑不一樣,襯砌厚度也不同,架子沒法通用。”來自工程部的趙志祥拿著游標卡尺,量了十幾種管徑參數(shù),手都磨出了繭子。
經(jīng)過反復試驗,分析現(xiàn)有過軌管線定位方式的缺陷,明確改進方向,他們確定了“標準化、工具化、可調(diào)式”的設計思路,旨在打造一種結(jié)構(gòu)合理、操作簡單、可重復使用的定位卡具。
攻關小組對多個在建隧道項目進行實地考察,收集安裝問題、分析定位偏差數(shù)據(jù),在CAD上繪制十幾版圖紙進行卡具支撐受力分析,終于設計出一款結(jié)構(gòu)巧妙的卡具:主體采用可調(diào)節(jié)型鋼支架,配合精準對中裝置和快速鎖緊機構(gòu)。
通過對比使用卡具前后的定位精度、工時消耗、材料損耗等因素,新型卡具優(yōu)化了材料與連接方式,驗證了在不同管徑、不同結(jié)構(gòu)位置下的應用情況,收獲了理想效果:既能卡住不同直徑的過軌管,又能穩(wěn)穩(wěn)固定在結(jié)構(gòu)鋼筋上,完全無需焊接。
“你看這個卡槽,一卡一擰,管子就動彈不得。”趙志祥在現(xiàn)場演示,整個安裝過程不到十分鐘。
樣機制作完成后,大家迫不及待地拉到工地實測。第一次澆筑試驗時,所有人都捏著一把汗。拆模那一刻,小趙拿著尺子挨個測量——中心線偏差最大5毫米,標高偏差3毫米,管子端端正正嵌在混凝土里。“成了!”樊陳科一拍大腿,周圍的工友紛紛鼓起掌來。
使用自主設計研發(fā)的過軌定位卡具后,管線中心線偏差從原來的±20毫米以上降低到±5毫米以內(nèi),標高偏差控制在±3毫米以內(nèi),定位合格率從78%升至98%以上。單根管線安裝時間由30分鐘縮短到10分鐘,工效提升約70%。“以前一天裝不了幾根,現(xiàn)在輕輕松松干完,還不返工。”鋼筋班的老李豎起了大拇指。與此同時,卡具采用高強度鋼材制作,可周轉(zhuǎn)使用60次以上,單次攤銷成本比傳統(tǒng)方式降低了約40%。
如今,這款過軌定位卡具已在項目部全面推廣。從人工拉線的“憑感覺”,到卡具定位的“分毫不差”;從78%的合格率到98%以上的跨越,這是一群普通建設者扎根一線、敢想敢試的生動寫照。沒有昂貴的設備,沒有高深的理論,有的只是對問題的較真和對質(zhì)量的執(zhí)著。這份實干智慧,正隨著一趟趟飛馳的高鐵,在更多工程中生根發(fā)芽。(工人日報客戶端記者 沙劍青 通訊員 馬占洲)
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