山東漢瑞博新材料技術有限公司
關鍵詞:輥壓機主軸、輥壓機軸維修、輥壓機軸磨損修復
某企業的輥壓機在使用途中開始頻繁斷螺栓,因此找到山東漢瑞博,尋求技術幫助,我們技術人員看到視頻以及現場檢修報告后判斷是輥壓機的主軸出現了磨損。
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于是企業開始了緊急報修,漢瑞博搶修團隊第一時間抵達現場,發現輥壓機主軸前端與軸承內圈配合部位出現嚴重磨損,磨損區域集中在主軸配合面,呈現不規則凹痕,最大磨損深度達2.3mm,表面伴有油污附著和輕微銹蝕,若不立即搶修,將導致輥壓機徹底停機,造成生產線全面停滯。
現場情況緊急,企業輥壓機生產線每停機一小時,就會產生數萬元經濟損失,漢瑞博搶修團隊迅速制定輥壓機主軸在線修復方案,采用輥壓機錐度軸修復工藝+漢瑞博超聚物碳復合材料進行輥壓機主軸維修。
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相較于傳統拆卸送檢修復,輥壓機主軸在線修復工藝無需拆解輥壓機主體設備,可大幅縮短搶修時間、減少拆卸損耗,同時避免輥壓機設備轉運過程中的二次損傷,實現“就地修復、快速復工”。
首先精準測量主軸磨損尺寸,結合現場實際磨損情況,加急加工1:30弧度尺,用于后續修復定位。
隨后空試舊軸承內圈,反復校準并確定主軸前端實際磨損量,為預緊量預留提供精準依據。為確保軸承裝配牢固,工作人員在主軸前端磨損部位打麻點,增大配合摩擦力,同時確定軸承內圈預緊量預留19mm。
緊接著,對主軸磨損表面進行烤油打磨處理,徹底清除表面油污、銹蝕及氧化層,確保修復材料與主軸表面緊密貼合。
根據實測磨損量精準計算材料用量,最終確定使用15組漢瑞博超聚物碳復合材料,保障修復強度達標。
隨后將主軸加熱至50℃,快速均勻涂抹修復材料至磨損部位,立即將軸承內圈裝配至預設位置,實際裝配預緊量達19.5mm,偏差控制在合理范圍,最后進行加熱固化處理。
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此次在線緊急搶修,全程高效推進,相較于傳統修復方式節省80%以上時間,成功避免生產線長時間停機,快速挽回企業經濟損失,同時修復后設備運行穩定,有效延長了輥壓機主軸使用壽命,凸顯了在線修復高效、便捷、低成本的核心優勢,為企業生產連續性提供了有力保障。
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