作為黃河上游的重要煉化企業,近年來,蘭州石化始終堅持將水資源集約利用、水環境安全守護融入生產經營全過程,全力寫好“水文章”。
“2025年,在乙烯、聚烯烴、橡膠產量大幅提升的情況下,全年新水接入量較2024年下降175.5萬噸,創歷史最好水平。”蘭州石化能源管理組組長武兆東介紹。
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公用工程二部崗位員工現場查看生產運行參數。蘭州石化公司供圖
擰緊“看不見的水龍頭”
3月25日,公用工程二部乙烯循環水裝置外操室內,班長陳柯燃緊盯屏幕:“涼水塔B集水池當班補水量又降了2噸/小時。”這背后是部門推行的“小指標競賽”——班組平均補水量、濃縮倍數、水質合格率等指標細化到人,每班交接、每月評比。班長王飛在交接班記錄上多停留了兩秒:“這個班你們領先,下個班我們追回來。”班組間的節水默契,讓水耗持續走低。
從“小指標”到“大棋局”,蘭州石化將“四水四定”原則納入企業節水規劃,建立健全取用水管理辦法,把水資源剛性約束貫穿生產全鏈條。節水意識從制度約束內化為行動自覺,擰緊了那只“看不見的水龍頭”。
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凈化每一滴廢水。蘭州石化公司供圖
廢水跳起增效“華爾茲”
節水之外,治水同樣關鍵。走進公用工程一部煉油凈化水區域,新投用的深度處理裝置6號反滲透單元正高效運轉。工程師師然濤擰開產水取樣口,清冽的水流涌出,電導率僅15微西門子/厘米。此前該區域已運行5套同類裝置,偶爾因檢修導致淡水不足,如今“5用1備”格局形成,年節約新鮮水60萬噸。
更大的突破來自2025年初投用的煉油區除鹽水系統優化項目。通過升級原水預處理工藝和反洗水回用技術,反洗水回用率從不足80%躍升至95%,制水單耗從1.26噸/噸降至1.18噸/噸,年節約新鮮水48萬噸、成本超1410萬元。同時,生產污水與生活污水實現“硬隔離”,進一步降低了處理成本。廢水在這里跳起了增效的“華爾茲”,每一滴水都被“吃干榨凈”。
節水治水,離不開全員參與。橡膠部通過梯次推進干燥器沖洗水回用改造,使1.5萬噸/年丁腈橡膠裝置凝聚系統洗滌用過濾水近“零消耗”。員工認真學習《節能節水口袋本》,班長仝西迎感慨:“過去覺得水是‘公家’的,現在每一噸水都關系班組的‘面子’和‘里子’。”
從“少數人管水”到“全員管水”,從“要我節水”到“我要節水”,微小改變匯聚成澎湃動力,也是對蘭州石化“安瀾之約”最美的注腳。(劉煒)
來源:蘭州石化公司
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